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MBA硕士论文_华晨宝马F18车身车间合车线生产线平衡问题研究(56页).rar

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文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2018/9/15(发布于浙江)

类型:金牌资料
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文本描述
摘 要
随着中国经济的快速发展,人民生活水平和消费水平的不断提高,华晨宝马
汽车有限公司以生产豪华轿车为其业务的跨国公司,在中国市场的发展面临着前
所未有的机遇和挑战。为了满足飞速增长的市场需求,华晨宝马汽车有限公司正
在以精益生产的思想和 IE 的方法来缓解和解决其产品供不应求的局面。

针对华晨宝马 F18 车身车间合车线生产线平衡进行了研究,介绍了精益思想
的理论,精益思想产生的背景,精益思想的核心以及七种浪费。简要介绍了车身
车间合车生产线的现状。同时也介绍了生产线平衡的研究现状,生产线平衡的方
法研究。运用程序分析,作业分析,动作分析,生产线平衡,5W1H 以及 ECRS
等基础的 IE 知识理论以及消除浪费的精益生产思想,对现场的问题进行了深入的
剖析.对改善前生产线的节拍,时间以及工作负荷进行了深入的研究,分析了华晨
宝马车身车间合车的产能以及生产线的平衡率。利用 5W1H 的提问技术以及 ECRS
的改善方法,发现实际合车线生产过程中所存在的浪费并提供具体合理的改善方
案,改善了工艺流程,减少机器人在焊接过程中的不必要的浪费,消除瓶颈工位,
平衡各个机器人的工作负荷,缩短生产线的节拍,提高产量和效率。通过本次的
改善活动,取得了很大的成就,合车线生产线的节拍由 155 秒降低到了 129 秒,
生产线的平衡率由 92.0%提高到了 97.8%,瓶颈工作站关键机器人的工作负荷由
45%提高到了 55%左右,由平均 50%提高到了 60% 左右,生产线的产能由 20 台/
小时提高到了 26 台/小时。

本篇论文中所提出的在现实的生产作业中所遇到的真实问题,通过IE的方法
来深度剖析问题所在,并以IE工具来改善现状,再一次充份地体现了IE知识体系在
企业中所发挥的极其重要的角色。

关键词: 七种浪费, 节拍, 瓶颈, 工作负荷, 生产线平衡率