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六西格玛经典案例_杭发公司铸造厂PPT

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六西格玛 铸造厂
资料大小:11035KB(压缩后)
文档格式:PPT(84页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/3/4(发布于安徽)
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类型:金牌资料
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文本描述
部 门 : 杭发公司铸造厂 项目负责人 : 丁树良 何帅伟 王慧勇 项 目 周 期 : 2009年6月--12月 降低气缸体水套芯磕碰伤率 1.项目陈述: 水套芯是影响发动机铸件性能的关键砂芯,由于其具有薄壁、形状复杂、易变形等特点,因此在生产、运输过程中的磕碰伤就一直成为制约产能和质量的主要瓶颈,对后续的造型、浇注、铸件的清理、机加工等工序以及铸件质量和由此引起的发动机售后服务等都造成了很大的影响。采取有效手段迅速改进水套芯磕碰伤,对于提升发动机铸件质量具有重要意义。 2. 项目范围 : 3.现状及目标 : 项目授权书 项目编号: 项目名称: 降低气缸体水套芯 磕碰伤率 部 门: 杭发公司铸造厂 绿   带:丁树良 何帅伟 王慧勇 4. 开始日期: 2009年6月 结束日期: 2009年12月 5.内部、外部顾客需求 : 在气缸体造型时,经常发现水套芯有裂纹,涂料被部分擦落掉,严重者部分地方已擦落到砂子甚至导致砂芯的报废等磕碰伤,必须经现场修补才能使用。是延误生产、引起铸件发生铁夹砂、粘砂、组织疏松、表面光洁度降低等缺陷的一个原因,影响后道工序直通率的主要原因。 清理气缸体时,经常发现气缸体水套底部有铁夹砂缺陷存在,需多次返工才能清理干净,清理不掉的将导致报废,加重了清理工人的劳动强度以及人力、动力、机器设备等的浪费。对公司的铸件质量、整体的发动机质量、产品的售后服务和声誉等产生重要影响。 项目授权书 6. 项目预计收益: 水套芯的磕碰伤率由破损率(12.5%)和缺陷率(87.5%)组成,破损直接导致水套芯的报废,有缺陷的水套芯必须在造型前进行现场修补方可使用,但可能会引起铸造缺陷,降低铸件的铸造质量。 A、硬性收益: 通过铸造厂07、08年及09年1~5月份的气缸体造型总数223254只,每月平均25个工作日测算出,日均需生产水套芯352个,气缸体水套芯的破损率由12.5%降低至2%,减少水套芯的生产数为:352×(12.5-2)%×25×12=11088(个/年)。每个水套芯的平均生产成本为32.58元。每年节约成本约:11088×32.58=361247.04元。根据07、08年统计,由于水套芯铁夹砂造成的气缸体报废数为813个,平均每年有407个,气缸体铸件单重268Kg,气缸体商品价10900元/吨,扣除可回收材料费4500元/吨,则:407×0.268×(10900-4500)=698086.4元。故每年可节约:361247.04+698086.4=1059333.44元。 B、软性收益: 气缸体水套芯的缺陷率由87.5%降低至1%,可明显提高水套芯在造型时的一次完好率,减少砂芯的现场修补及后续的造型、浇注、清理等工序的工时损失和动力、刀具、机器设备耗损等的浪费;对后面各工序的连续性生产提供了基本保障;同时,铸件由于水套芯的磕碰伤所引起的铁夹砂、粘砂、组织疏松等缺陷可得到显著性的改善,对发动机的质量、公司的产品声誉、售后服务等都会带来巨大的无形收益。 7.团队成员: D-1: 项目选定 D-2: 与战略关系 D-3: 顾客及CTQ D-4: 项目范围 D-5: Y及缺陷定义 D-6: 基线及目标陈述 D-7: 效果及成本预算 D-8: 人力组织 D-9: 推进计划 D 阶段目录 D-1: 项目选定 根据公司反馈,5月31日,在我公司售后服务处,连续发生多起因气缸体水道有铸砂将水箱堵死,水箱散热效果差,导致发动机高温而要求更换发动机的严重事故,引起公司及分厂领导的高度重视: 更换的发动机编号及客户追偿清单 王总在现场给分厂领导的短信 制定 对策 D-1: 项目选定 铸造厂领导及时组织相关部门研究分析问题,决定成立项目改善小组,尽最大努力减少铸件的粘砂等缺陷。 经多方研究及论证,认为水套部位残留余砂极有可能是有磕碰伤的水套芯流入型腔浇注后造成的粘砂,在机加工工部没有清洗干净而导致的(铸造没有铸件内腔清洗手段)。由于受到传统工艺及生产条件的限制,水套芯在生产及转运过程中一直存在较为普遍的磕碰伤状况。因此项目组决定突破传统工艺和思维限制,运用六西格玛工具和方法论有效降低水套芯的磕碰伤难题。 D-1: 项目选定 存在磕碰伤的水套芯 D-2: 与战略联系 公司经营战略 在产能不断扩大的同时,不断提高发动机的质量,提升公司的行业竟争力。 部门经营战略 GB 项目 SINO TRUK 一步到位 步步到位 市场需求 我国经济的持续高速发展,以及国家的四万亿基础设施建设投入,使得市场对重型车的需求持续增长,重型发动机的市场供不应求。 为公司提供优质的气缸体铸件。 气缸体水套芯磕碰伤率的降低,可以有效减少铸造缺陷,提高气缸体铸件质量。 D-3: 顾客与CTQ 造型工序 内部顾客 大件线造型时,发现水套芯普遍存在因磕碰引起的涂料损伤等缺陷,需现场修补才能使用,不但加重造型工的劳动强度以及修补工时、材料等浪费,还影响生产节拍。 清理工序 清理气缸体铸件时,经常发现气缸体水套底部有夹砂缺陷存在,需多次返工才能清理干净,否则将导致报废,加重了清理工的劳动强度以及人力、能源、机器设备等的浪费。 因磕碰 引起的 涂料损伤 响应部位的夹砂缺陷 外部顾客