首页 > 资料专栏 > 制造 > 研发工艺 > 产品工艺 > 改进高架桥电缆引下防护弯型钢槽工艺QC小组成果报告PPT

改进高架桥电缆引下防护弯型钢槽工艺QC小组成果报告PPT

资料大小:3562KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2015/9/24(发布于北京)
阅读:4
类型:金牌资料
积分:--
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
中国通号年度QC成果发布会 改进高架桥电缆引下防护弯型钢槽工艺 天津工程分公司工艺研究所QC小组 一、工程概况 二、小组概况 三、选题理由 Ⅰ高铁和客专室外电缆需自高架桥引下至机械室,在桥墩和梁体表面需采用钢槽固定防护,由于各类桥墩型号和梁体类型繁多,需要每处都定点、定量采用特制定型钢槽弯槽。 Ⅱ定型弯槽适用率低,成本高,生产效率低,产品美观度差,对工人技术水平 要求高,且现有机器设备难以满足高精度定型产品的需求。既制约了生产进度, 又给产品质量控制带来隐患。 三、选题理由 Ⅲ实现建设通信信号高新技术工程施工示范企业,为顾客提供满意的工程 产品,为企业开拓新的施工领域的需要。 故此,我们选定的课题是: 改进高架桥电缆引下防护钢槽弯槽工艺 四、计划阶段(P) 4.1.目标确定 结合天津分公司及工艺所的要求,经过小组认真研讨,针对现有生产设 备,改进生产工艺,由原弯槽焊接定型产品改成标准弯槽组件连接方式。 攻关目标:产品一次验收合格率达到98%以上,提高工作效率。 不利因素 四、计划阶段(P) 有利因素 四、计划阶段(P) a.公司领导对工程质量的高度重视和标准化管理体系的基础。 b.有经验丰富的生产技术人员和熟练的操作工人。 c.减少了加工生产工序,用标准件代替手工操作焊接组装。 d.建设、监理等单位的密切合作,为目标值的实现奠定了良好的基础。 基于上述对各种因素的分析,小组认为通过努力完全可以实现确定的目标。 4.3.现状调查 (1)我们对2010年开始建设的哈大客专工程电缆爬架内外弯样品槽安装质量 进行了调查统计。 四、计划阶段(P) 内外弯样品槽安装质量合格率统计表表二 四、计划阶段(P) 根据统计表绘制了安装质量合格率柱状图。 由图可见:既有生产安装工艺采用特制定型弯槽合格率低,不能满足工程质量要求。 四、计划阶段(P) 产品加工生产合格率调查表 产品加工生产合格率排列图 由图看出:影响产品质量的主要问题是组装焊接和冲孔去角,其累计频率达到78.8%。 四、计划阶段(P) 4.5.原因分析 针对组装焊接和冲孔去角问题,我们采取头脑风暴法经QC小组成员集思广益,对造成产品质量不合格的诸多因素利用因果图进行分析。 四、计划阶段(P) 阴雨天气 夜间施工 光线不良 工艺不适用 标准无法落实 质量检验不到位 冲压模具需改进 冲孔后误差超标 人力不足 方案落实不到位 技术水平低 操作不规范 机料法环人 组装焊接与冲孔去角不合格 技术培训不到位 四、计划阶段(P) 通过分析和确认,3个因素为主要原因:技术培训不到位冲压模具需改进工艺不适用 四、计划阶段(P) 4.7对策措施:我们针对所确定的主要原因,按照“5W1H”原则逐条制定对策。 要因对策表表五 五、实施阶段(D) 实施一:(李学珍刘宏烜2010年11月22日) Ⅰ组织编写《作业队考核方案》和《劳务队考核方案》,通过考核在施工 和管理中形成了重质量保安全的工作氛围。通过开展形式多样的劳动竞赛、 岗位练兵和技术比武,从根本上强化了职工的工作热情和质量安全意识。 Ⅱ针对技术培训不到位,工艺所及时组织针对操作规程、作业指导书、工 艺标准的培训,职工、劳务工培训覆盖率达100%,且狠抓培训效果,对考核 不合格者采取辞退、待岗的方式,使全体参建员工的业务水平得到了大幅提 高,满足了施工生产的需求。 五、实施阶段(D) 五、实施阶段(D) 培训一览表表六 五、实施阶段(D) 实施三:(胡彬辉李学珍2010年12月25日) 针对工艺不适用:既有工艺中定型弯槽需要经过剪板、冲孔、折弯、焊接组 装、打磨等多道工序,易出现沙眼、滴瘤,造成走焊不均匀、假焊、咬边、 板材热变形等问题,为了产品美观,还必须进行打磨工艺处理。 既有工艺定型弯槽是通过将直槽侧面均匀的切掉三 角块,然后折弯,焊接,形成近似圆弧槽,切割的 三角块越小,数量越多,就越接近圆弧,相应的焊 接口也就越多,生产工艺也就越复杂。 五、实施阶段(D) 五、实施阶段(D) 改进后的标准弯槽组件取消了焊接组装、打磨等工序,采用连接板固定,实 现了弯曲角度可调,能更广泛的应用于各种类型的高架桥。 标准弯槽由三段直槽构成,相邻两段直槽通过连接板固定,可以根据需要改 变角度90°—180°,结构灵活,应用范围广。 6.1.效果检查 对策实施后,我们对哈大客专和京沪高铁电缆爬架内外弯槽安装分项工程验 收质量进行了调查统计。 结果显示各类产成品一次验收合格率大幅提高,均达到了99%以上,且由于工序的减少和标准化作业的实施,工作效率得到了显著提高,实现了QC小组的预期目标。 六、检查阶段(C)