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MBA毕业论文_W公司机加工车间设备综合效率改善研究

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更新时间:2020/2/17(发布于北京)
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文本描述
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W公司机加工车间设备综合效率改善研究
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Research OEE Improvement in Machining Workshop
of W Company
作 者 姓 名:王梓华
领域(方向):生产管理
指 导 教 师:李全喜教授
类 别:工商管理硕士
答 辩 日 期:年月日
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本声明的法律结果由本人承担。
学位论文作者签名
日期:年/月才日
I
摘要
W公司机加工车间设备综合效率改善研究
进入二十一世纪,我国的高铁事业突飞猛进,成功完成弯道超车,一举变成世界
高铁领跑者,甚至成为高铁某些标准的制定者,实现了高铁产业的跨越式发展,自2014
年开始高铁里程稳居世界第一
与此同时,国内高铁制造业也在迅猛发展,相关配套零部件行业的世界领先品牌
纷纷在华投资建厂,外资零部件工厂建厂之初起点选择较高,具备较强竞争力,以本
人就职的青岛W公司来说,建厂之初就推行精益生产管理理念,具备了基础精益管
理模式,随着高铁制造业订单的爆炸式增长,产能矛盾越发突出,不仅是精益管理持
续改进的要求,而且在现实中如何在工厂面积受限的情况下完成订单需求,公司推行
了多个并行改善项目,争取缩短产品制造周期,提高交货能力
其中机加工车间设备综合效率改善项目是其中之一,经过深入细致的数据分析,
找出问题点,比如计划安排粗放,批量设置过大,导致生产周期过长;车间生产管理
简单,在制品数量过大,占用车间面积,掩盖生产的过程控制,物料发放等潜在问题;
车间设备布局不合理,产生重复搬运;现场5S管理不到位,导致错用材料,图纸,
工件产生的损失时有发生;设备清扫不到位,导致设备故障,产生质量损失和降速损
失;工艺工装有缺陷,导致换产时间过长;对所产生问题按照5WHY方法进行根本原
因分析,并逐条制定了改善方案,在一年的改善实践中进行了改善
强化了机加工车间5S管理,特别是目视化管理,车间运转保持在一个正常状态
下,非正常状态非常容易发现。通过对设备清扫计划的实施改善,设备运行故障率下
降了42%,因设备故障导致的损失下降了40%
机加工车间工艺流程重新设置,增加培养了大批多技能操作工,在机加工车间设
置了原材料成型后的整形,门皮折弯后的去油拉毛工序,机加工后成品的清洗烘干工
序,缩短了物料运输路线,避免了往返交叉的物流,同时为焊接、打磨整形、喷漆车
间的扩大产能节省了生产制造面积
通过对机加工车车间工装,模具的优化改善,加工中心整体产品一次合格率从91.5%
提高到93.5%,质量损失下降了75%,杜绝了批量报废的问题
通过对生产计划的优化改善,机加工车间在制品下降70%,产品换产响应时间缩
短了50%,门的整个加工周期由改善前11天下降为5天
II
通过以上改善活动的实施,机加工车间设备综合效率在一年后提升了15%以上
W公司机加工车间设备综合效率改善活动的推行,验证了丰田生产模式为基础的
精益生产管理的科学性和在制造业的广泛适用性,虽然不同的企业有不同的特点,我
们不能生搬硬套精益生产的管理理念,管理工具,但是本文通过企业个例的改善应用,
前后对比产生的直观效果,对于我国制造业特别是中小企业的机加工生产组织管理,
还是能起到一定的借鉴意义
关键词:
OEE,Lean(精益生产),5S,目视化管理,快速换模,防错,单件流。