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九江维修厂五车间安全事故案例汇编DOC_89页

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更新时间:2016/3/23(发布于江西)

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文本描述
九江维修厂五车间
安全事故案例汇编
编写人:骆新琪
单位:九江维修厂五车间
时间:2015年1月1日
案例一、关于维修厂五车间“8.26”作业伤害事故的处理通报
一、事情经过
2014年8月26日下午15:30分,中板停机检修10小时。五车间高线钳工班员工朱志勇、王龙章支援中板钳工班处理“九钢中板粗轧前转钢辊道压板螺栓紧固”项目,同步高线钳工班员工张承伟等人负责处理同一区域作业项目“九钢中板粗轧机前推床同步拉杆销子更换”。晚上20点40分左右,高线钳工班员工朱志勇在对粗轧机前转钢辊道压板进行烧焊作业时,此时同步检修人员张承伟将推床同步拉杆的销子割除,粗轧机前推床突然往朱志勇作业的方向移动,将正在烧焊的朱志勇右手手掌挤在推床和转钢辊道之间,造成朱志勇右手手掌心表皮被挤破的安全事故。
二、原因分析
(一)直接原因
检修人员未严格执行推床检修预案“作业前将机前两根拉杆分别进行吊挂后再将拉杆连接销拆除,同时要求流体工将两端液压缸进出油管进行拆除或松动处理”中的安全措施,当推床同步拉杆的销子被割除时,推床液压系统由于未有效泄压,存在的余压致使推床移动,将正在烧焊的朱志勇右手手掌挤伤。
(二)间接原因
1、同步进行检修的作业人员在对“推床同步拉杆的销子割除”时可能会产生推杆滑动的情况未及时提醒、告知当事人(此时当事人需停止作业),现场交叉作业存在信息沟通不到位现象,是导致事故发生的主要原因;
2、班组在对SJP检修工作票安全技术措施制定不到位,未体现推床液压系统泄压相关的安全技术措施,SJP检修工作票实用性、可操作性不强;同时车间对SJP检修工作票安全技术措施制定和审批上未进行严格把关,是导致此次事故重要原因。
3、车间、科室对班组作业安全监管存在不足,对班组支援安全告知不到位,对检修预案中的主要安全技术措施情况不到位未进行有效的制止和打击,是导致此次事故发生的管理原因。
三、整改措施
1、五车间必须重新组织班组员工对检修预案的学习,在日常作业过程中严格执行检修预案中的各项安全技术措施。(责任人:王崇刚限9月30日以前完成)
2、举一反三,五车间在涉及交叉作业项目时,必须对作业项目员工进行有效的安全风险告知,员工在作业过程中须加强沟通和协调,对可能出现的风险需采取有效的控制措施或及时避让。(责任人:王崇刚长期)
3、各车间需加大对现场的监管力度,重点检查员工在作业过程中是否严格执行检修预案或SJP检修工作票的各项安全技术措施,对各类违章行为必须从严打击。(责任人:各车间主任长期)
4、各车间组织班组对检修工作票的填写进行学习、培训,梳理车间检修预案及安全风险排查,杜绝工作措施不到位工作票的出现。(责任人:各车间主任9月30日前)
5、厂部安环科进一步加大对检修安全监管力度,对未严格执行检修预案及SJP工作票执行不到位的行为从严考核。(责任人:胡小戌长期)
四、责任与考核
根据《九江萍钢钢铁公司维修厂目标经济责任状》、《九江维修厂安环考核方案》规定,对维修五车间“8.26”安全事故其他相关责任人考核分解如下:
(一)当事人朱志勇未严格执行检修预案中的安全技术措施,负事故主要责任,考核1000元。现场互保人员王龙章未严格执行检修预案中的安全技术措施,负现场互保失职责任,考核1000元;同步作业人员张承伟对在对“推床同步拉杆的销子割除”时未进行有效的安全风险告知,负事故次要责任,考核500元。
(二)高线钳工班班长唐旭负班组直接管理责任,考核1000元;车间主管副主任马雄负主要管理责任,考核1000元;安全员骆新琪负管理责任,考核500元;车间主任王崇刚负车间管理责任,考核1000元。
(三)考核厂部挂靠安全员付宗尧200元、安全组长黄文勇300元、主管新区片安环副科长易阳坤500元;
(四)厂领导由公司进行考核。
案例二、关于维修厂五车间“12·4”安全事故的处理通报
一、事情经过
2013年12月4日上午8点左右,五车间后区钳工班员工林杰、朱志勇在对高棒2#减速机隔环进行修磨作业。修磨作业项目完成后,林杰对磨床卫生进行清理,在清理过程中,右手中指指尖被磨床上的铁屑划伤。
二、原因分析
(一)直接原因
作业人员林杰在清理磨床卫生时,没有带好防护手套,直接用抹布对磨床上的铁屑进行清理,且当事人手指指甲较长,是导致手指指尖被划伤的直接原因。
(二)间接原因
1、作业人员朱志勇没有认真履行安全互保联保职责,对林杰清理卫生的行为安全互保不到位,是造成此次事故的间接原因。
2、车间和班组对日常员工作业的安全监管不到位,安全培训力度不大,是导致此次事故的又一间接原因。
三、防范措施
1、五车间应严格规范员工防护用品的穿戴,对劳保用品穿戴齐全的现象应从严打击。
2、车间应该加强对员工日常作业规范和操作规程等安全培训工作,切实为员工解决日常作业过程中的各类安全问题,加强对员工日常作业过程的监督和检查,对发现的问题必须及时组织召开分析会,从深层次找原因,并提出有效可行的防范措施。
四、责任划分及处理意见
根据《九江维修厂二0一三年安环考核方案》,对相关责任人考核分解如下:
(一)后区钳工班当事人林杰在清理磨床铁屑卫生时未排查到铁屑伤手的风险,没有带好防护手套,负事故主要责任,考核林杰1000元。互保人朱志勇没有认真履行安全互保联保职责,考核朱志勇300元;考核后区钳工班班长李叶军500元。
(二)五车间兼职安全员骆新琪负管理责任,考核500元;五车间主管副主任马雄负管理责任,考核1000元;五车间主任王崇刚负管理责任,考核1000元。
(三)考核厂部挂靠安全员谢小星200元、安全组长黄文勇300元、厂主管新区安环副主办熊桦500元。
案例三、关于维修厂五车间“3·7”安全事故的处理通报
一、事情经过
2013年3月7日下午2:00左右,五车间高线精装班员工叶凤庆在高线分钢辊道处备件修复区进行万向节吊装下放作业过程中由于万向接头突然向地面垂落,造成其左手中指、无名指被挤压伤。
二、原因分析
(一)、直接原因
叶凤庆在吊运万向节下放落地之际,直接用手去摆正万向节接头时,万向节接头突然向地面垂落,叶凤庆因左手放位不当且闪避不及,左手指被万向节与地面之间挤压致伤。
(二)、主要原因
根据对现场情况的勘察分析,行车在下降过程中存在速度过快的现象(水泥地面由于万向节两头落点形成了小坑洞),叶凤庆由于未使用工具操作,加上缺乏对万向节接头突然会向地面垂落的判断及采取相应预防措施而直接用手去摆正下降中的物件,导致了手指压伤事故的发生。
(三)、间接原因
1、叶凤庆未与检修作业票上作业互保人建立作业信息沟通(互保人刘宗伟不知道班组有此项任务派工),就进行单独作业,未执行真正的作业联保、互保。
2、经组织召开事故分析会讨论分析,车间、班组在对叶凤庆的班组转岗上未及时进行员工转岗教育。同时未切实履行现场安全检查、督管,班组在派工流程上存在不按规范执行漏洞,以致于对此类单独作业现象不能做到有效的制止、纠正,无形中纵容了员工习惯性违章(不安全行为)的形成,同时也是形成各员工之间对违章行为视而不见、责任感缺失的又一因素。
三、防范措施
(一)、车间、班组以本次事故为教训,结合所暴露出的问题点,认真组织举一反三的全员学习。
(二)、车间、班组加强对违章(不安全)行为、作业规范操作行为的检查、监管力度,认真落实、促进安全员现场检查及职能发挥,有效的杜绝违章及不规范操作现象的发生。
(三)、车间、班组加强与行车操作工的沟通,切实做到作业信息沟通及联保互保实际、有效。
四、责任划分与考核
根据《九江萍钢钢铁公司维修厂目标经济责任状》规定,经厂部研究决定,对此次事故相关