文本描述
新型平板玻璃钢圆柱模安装质量控制 发布单位:中建八局于家堡交通枢纽项目部
小组名称:于家堡交通枢纽QC小组
发布人:杨晨 汇报目录 一、课题介绍
二、小组简介
三、选择课题
四、现状调查
五、目标设定
六、原因分析 七、要因确认
八、制定对策
九、对策实施
十、效果检查
十一、巩固措施
十二、总结及今后打算 一、课题介绍 中建八局于家堡交通枢纽工程是由天津分公司承建的集城际、市政、商业为一体的大型地下空间项目,基坑最大开挖深度为30.5m,总建筑面积54167m2。
西南基坑采取边跨盖挖,中间盆式开挖工艺,其中明挖区中立柱为圆柱型现浇混凝土柱,直径1m,柱身净高为5.75m,共计114根,划分为7个施工段(9区~15区)进行流水施工。 1.1、工程简介 新型平板玻璃钢圆柱模是利用了玻璃钢的壳弯曲特性,将加工成型的平板玻璃钢弯成圆形,且接缝采用螺栓连接固定的一种新型模板。 1.2、材料简介 2.1、QC小组组成 二、小组简介 2.2、QC小组成员简介 制表人:管邦洪时间:2011年10月8日 三、选择课题 创优要求:我工程作为天津市重点工程,创优目标为必保“海河杯”、争创国优奖,高目标需要高起点。 现场要求:西南基坑顶板结构施工工期短、体量大。要求其中立柱必须在1个月内施工完毕。 技术要求:新型玻璃钢柱模具有轻便、易操作、无支撑架体、性价比高等优点,同时现有施工工艺有待进一步发展和完善,且现场施工经验相对较少,急需明确施工要点,并编制作业指导书。 《新型平板玻璃钢圆柱模安装质量控制》 4.1、标准工艺流程 四、现状调查 新型平板玻璃钢圆柱模施工工艺流程:
1柱筋隐检--2柱根清理、地面找平--3模板就位-
-4闭合柱模、紧固螺栓--5搭设操作平台--6安装
下柱箍--7安装上柱箍及钢丝绳--8调整模板位置-
-9紧固钢丝绳并调整垂直度--10底部封闭--11浇
筑砼--12较正垂直度--13养护--14拆模--15清理
模板 因施工需要,决定对第11区段共计20根中立柱进行先期浇筑。依据《钢筋混凝土结构施工质量验收规范GB50204-2002》要求:净高5.75m中立柱模板垂直度允许偏差为8mm;表面平整度为5mm;截面内部尺寸为+4mm,-5mm,且不允许出现烂根情况。QC小组按规范要求形成了20根*8=160个检测点,并对首批浇筑的中立柱进行逐一检查,统计问题项目。 4.2、工程调研统计表 影响玻璃钢柱模施工安装质量的问题调查表: 4.3、数据分析并绘制饼分图 制表人:杨晨时间:2011年10月12日 制图人:杨晨时间:2011年10月12日 通过运用质量问题饼分图进行分析,明显得出新型玻璃钢柱模制作安装的主要质量问题为:柱模垂直度偏差过大。 由于本工程为争创国优奖,且玻璃钢柱模又为新型材料,达到高标准是公司企业实力、管理技术水平的展现。针对主要存在的问题,经QC小组讨论确定目标为:
确保玻璃钢圆柱模目标合格率93.4% 五、目标设定 5.1、确定目标 5.2、目标设定依据 从质量问题调查表及排列图中可以看出,影响柱模安装质量的主
要因素为“柱模垂直度偏差过大”,如果这个问题彻底解决了,安装
质量就可提高到94.4%,即[160-(24-15)]/160=94.4%。问题的关键
是解决程度,由于施工此类模板经验少,要考虑到其不可预见性,小
组设想将问题解决到90%,安装质量就可提高到目标值93.4%,即
[160-(24-15×90%)]/160=93.4%。 目标能够实现 通过对浇筑中立柱的现场调查与分析,我小组利用“头脑风暴法”,列出了可能影响垂直度偏差的因素。 制图人:杨晨2011年10月15日 6.1、利用因果图进行分析 环 法 人 机 料 下部定位筋焊接
不准确 柱底控制线弹设不准确 浇筑时振动棒紧贴
柱模及上部钢筋
中立柱上部未焊接十字顶模筋 花篮螺栓、马牙卡及揽
风绳规格不满足要求
柱模材料规格不合格
揽风绳拉结不紧 高空安装难度大 现场复杂,交叉施工多 整体作业面小 六、原因分析 地锚不牢固 浇筑时复检不到位 柱模固定不准确 泵车司机操作不当
泵管碰触柱模 柱模进场验收不严格 花篮螺栓、揽风绳随意转动 马牙卡未拧紧 柱模垂直度偏差 6.2、末端因素确认 七、要因确认 制表人:寇凯平2011年10月16日 经现场调查及综合分析,影响模垂直度安装质量的主要因素为:
地锚不牢固
花篮螺栓及揽风绳随意转动
中立柱中上部未焊接十字顶模筋